CFBB冷渣器冷卻水超壓分析及處理
發(fā)布時(shí)間:2019-04-27 發(fā)布作者:
摘要:有的熱電及熱力企業(yè),循環(huán)流化床熱水鍋爐冷渣器在生產(chǎn)運(yùn)行時(shí),冷渣器冷卻水時(shí)常超壓,冷渣器本體上的安全閥經(jīng)常起跳。這種情況既危險(xiǎn)又不經(jīng)濟(jì),還破壞生產(chǎn)環(huán)境,更甚者造成事故。鑒于此,本文特針對(duì)循環(huán)流化床熱水鍋爐的冷渣器冷卻水超壓問題,進(jìn)行分析總結(jié)并重點(diǎn)闡述了具體處理措施,與大家共享。冷渣器是循環(huán)流化床鍋爐必備的專門用來回收鍋爐排渣物理顯熱的設(shè)備,是重要的輔機(jī)之一。有證據(jù)顯示,冷渣器可以提高鍋爐效率3%,當(dāng)然還有一定的前提條件,在此不多論述。冷渣器的好壞嚴(yán)重影響著循環(huán)流化床鍋爐的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
冷渣器冷卻水超壓,既危險(xiǎn)又不經(jīng)濟(jì),還破壞生產(chǎn)環(huán)境,更甚者造成事故停爐。這種現(xiàn)象隱患非常大,但這個(gè)問題處理解決又缺乏成熟及可以復(fù)制的有效方案,一直困擾著許多類似此情況的企業(yè)。
更有甚者,冷渣器使用及處理不當(dāng)造成爆炸事故。據(jù)資料記載,2004年河南某260t/h循環(huán)流化床鍋爐冷渣器爆炸;2008年江西某670t/h循環(huán)流化床鍋爐冷渣器爆炸;2008年河南某440t/h循環(huán)流化床鍋爐冷渣器爆炸;2008年2月13日5時(shí)58分,江西某發(fā)電公司#8機(jī)組(210MW)冷渣器爆炸?梢娎湓魇褂煤镁褪菍殻褂貌缓镁鸵,后果非常嚴(yán)重。本文特針對(duì)循環(huán)流化床熱水鍋爐的冷渣器冷卻水超壓問題,進(jìn)行分析總結(jié),與大家共享。(
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1原因分析
絕大多數(shù)循環(huán)流化床熱水鍋爐的冷渣器冷卻水原設(shè)計(jì)取自靠近冷渣器處的熱力網(wǎng)回水,經(jīng)冷渣器冷卻水泵加壓后打到冷渣器,冷卻水經(jīng)冷渣器冷卻高溫爐渣后,再流回到熱力網(wǎng)回水母管。這是一套完整而且成熟的封閉冷卻水循環(huán)系統(tǒng),在熱電或熱力機(jī)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中經(jīng)常被采用。而在實(shí)際運(yùn)行時(shí),有的冷渣器冷卻水時(shí)常超壓,冷渣器本體上的安全閥經(jīng)常起跳。
簡單來說,造成這種情況的原因主要在熱力網(wǎng)管道的回水壓力過高。就像人的癌癥一樣,原因分析非常簡單但問題解決卻很難。
案例分析:某熱電公司,循環(huán)流化床熱水鍋爐的冷渣器冷卻水按照熱力網(wǎng)的回水壓力為0.2Mpa、冷渣器冷卻水泵揚(yáng)程為25mH2O進(jìn)行設(shè)計(jì)。而實(shí)際運(yùn)行時(shí),熱力網(wǎng)的回水壓力為0.6~0.9Mpa、給水壓力為1.1~1.4Mpa。冷渣器本體安全閥的調(diào)整壓力為0.5Mpa,冷渣器的本體設(shè)計(jì)耐壓為0.8Mpa,運(yùn)行人員為了維持運(yùn)行,冒險(xiǎn)把安全閥壓力逐步調(diào)整到了0.8Mpa,即也是安全閥的較大量程。即使這樣安全閥還是在運(yùn)行調(diào)整不及時(shí)的時(shí)候造成起跳泄水。
首先,分析實(shí)際運(yùn)行壓力與設(shè)計(jì)壓力相差太大的原因。問題出現(xiàn)后,設(shè)計(jì)院及熱電公司相關(guān)人員對(duì)此進(jìn)行了原因分析,較后得出結(jié)論:(1)熱電公司的地理位置低于熱用戶區(qū)域的地理位置,是地勢(shì)的影響,設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮到這個(gè)原因;(2)該熱電公司的熱力網(wǎng)管道與其他熱力公司的熱力網(wǎng)管道有相連處,在此之間用蝶閥進(jìn)行隔離。由于蝶閥關(guān)閉不嚴(yán),且熱力公司的管道水壓力高于熱電公司的管道水壓力,從而造成少量的水竄流入熱電公司的熱力網(wǎng)管道。其次,按照上面的分析原因,熱電公司更換了蝶閥,地勢(shì)的影響無法處理。處理后,熱力網(wǎng)的回水壓力降為0.5~0.8Mpa,但效果不佳,安全閥還是時(shí)而起跳,故障依舊。從安全生產(chǎn)角度上考慮,該公司無奈下,采用了直接從熱力網(wǎng)回水管道上放水泄壓的方式進(jìn)行處理。
2處理措施
通過上面的案例分析,可以看出,單獨(dú)的降低熱力網(wǎng)回水管道的壓力是行不通的。采用直接從熱力網(wǎng)回水管道上放水泄壓的方式是飲鳩止渴,是萬般無奈的做法。下面本文在此介紹一種行之有效的處理措施。具體做法如下:(1)從熱力網(wǎng)回水管道上接一根Ф150的管道直接接到冷渣器的冷卻水供水母管上,中間用閥門隔離調(diào)整,把冷卻水泵短路不用。利用冷卻水自身的壓力進(jìn)行流通,有效避免了冷卻水泵對(duì)冷卻水的二次加壓。(2)把冷渣器的出水管道接至2#補(bǔ)水箱,以進(jìn)行擴(kuò)容降壓。(3)再利用原設(shè)計(jì)的鍋爐補(bǔ)水泵把補(bǔ)水箱的熱水打回到鍋爐里,從而形成一個(gè)新的冷渣器冷卻水循環(huán)系統(tǒng)。
另外,此方案還要考慮防凍問題。為了防止室外的幾個(gè)水箱上凍,即從冷渣器來的熱水管道上,接一管道至各水箱進(jìn)水管道上,中間用閥門隔開,運(yùn)行時(shí),打開閥門,熱水進(jìn)入各水箱,而后從出水管進(jìn)入熱水泵進(jìn)水母管。如此熱水進(jìn)行循環(huán),防止了各水箱及其管道閥門上凍。做到了一舉多得。此做法關(guān)鍵點(diǎn)是要把各水箱的出水母管貫通在一起。
具體方案:
(1)為了防止軟化水箱上凍,從室外的軟化水箱補(bǔ)水管道上連接一道Ф57的管道到來自冷渣器的熱水管道上,中間用閥門隔離。
(2)在室內(nèi)的管道溝里,在軟化水箱出水管道上也即軟化水泵的母管上接一管道至補(bǔ)水箱的出水母管(也即熱水泵進(jìn)水母管)上,這樣熱水進(jìn)入軟化水箱后加熱軟化水箱里的水,而后流出,如此循環(huán)加熱,防止上凍,確保改造后的系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
總之,這個(gè)處理方案改造施工簡單,用料少,不但降低了冷渣器冷卻水的壓力,確保了冷渣器的安全,有效合理的避免了水箱上凍的狀況,還免去了做防凍房等防凍設(shè)施的費(fèi)用約20萬元。
3綜述
這種改造處理方案是充分利用現(xiàn)場已有設(shè)備、管路,盡量減少工作量及資金投資。改造處理后冷渣器本體的冷卻水壓力在0.5Mpa以下,安全閥沒有再超壓起跳過,確保了冷渣器的安全,保障了鍋爐的安全。同行企業(yè)遇到此類冷渣器冷卻水時(shí)常超壓問題,可以借鑒此做法,但不能照搬,需要根據(jù)各自的實(shí)際情況,具體分析處理,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行合理有效的改善。
大家要始終保持不斷的創(chuàng)新發(fā)展思路,跟進(jìn)新時(shí)代的發(fā)展步驟,不斷學(xué)習(xí)研究,及時(shí)汲取新科技,共享科技發(fā)展成果。堅(jiān)信在企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行上,定能在安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)方面創(chuàng)出佳績。